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電站鍋爐煙氣監(jiān)控系統(tǒng)
由制造分廠在預熱器4層氨水分配柜,空氣接入口前加裝了一個2m3的氣罐,保證壓縮空氣穩(wěn)定,并把壓力由0.4MPA提高到0.5MPA,增強氨水流量穩(wěn)定,提高霧化效果。
在做好以上控制經驗基礎上,其它主要調整措施有:
(1)、從窯頭火焰上開始入手,在滿足煅燒的情況下通過調整燃燒器截面積,適當將火焰拉長,將火焰的熱度峰值降低,來減少窯內NOX生成。
(2)、對運行工況穩(wěn)定控制,減小系統(tǒng)波動,日常C5下料管溫度控制在860±5℃。針對運行過程中操作參數(shù)調整,頭煤使用量波動超過0.3t/h、生料喂料量超過5t/h,506風機拉風超過10rpm以上,須向相關管理人員匯報,以此來約束統(tǒng)一操作思想。
(3)加強現(xiàn)場管理,每班兩次結皮清理,同時白班由分廠管理人員帶隊進行開展預熱系統(tǒng)的檢查,保持系統(tǒng)通風效果,穩(wěn)定脫氮反應區(qū),提高脫氮效率。
(4)優(yōu)化預熱器的用風管理,提高三次風擋板開度到100cm,減小窯內通風量。
(5)窯頭用煤適當下調,降低燒成帶熱力強度,減少NOX的生成。
(6)窯頭燃燒器火焰長度盡量拉長,降低火焰的峰值溫度。
電站鍋爐煙氣監(jiān)控系統(tǒng)
(7)對氨水噴槍進行及時清理,確保霧化效果,降低氨水使用量,對系統(tǒng)及時調整,確保低氮燃燒效果,降低氨水使用量。
經過以上操作優(yōu)化后,系統(tǒng)降氮減排效果明顯,按照100mg/Nm3以下標準進行控制時,氨水消耗量能夠降至目前3L/t左右。
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