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5.基于現(xiàn)場儀表通訊的集散控制系統(tǒng)在燒結(jié)自動配料中的應(yīng)用
燒結(jié)配料作為鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)工序,其自動化的作用日益突現(xiàn)。盡管大多數(shù)燒結(jié)廠都很重視,也投資了自動配料,有的甚至改造過不止一次,耗費了大量資金。但zui終能可靠運行,性能投資比高的則為數(shù)極少。萊蕪鋼鐵廠針對工廠配料工藝要求,采用基于現(xiàn)場儀表通信的集散控制系統(tǒng),經(jīng)過一年多的實踐,實現(xiàn)了運行可靠、性能投資比高的目標(biāo),為燒結(jié)廠配料自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的改造設(shè)計積累了經(jīng)驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)鍵詞:現(xiàn)場通信 集散控制 燒結(jié)配料 HART 人工智能調(diào)節(jié)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、萊鋼1#燒結(jié)機配料工藝設(shè)備概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒結(jié)配料工序是將生產(chǎn)燒結(jié)礦所需的混勻鐵礦粉、燃料(焦粉)、溶劑(石灰石、白云石、生石灰)及冷、熱返礦,按照高爐冶煉要求及各種料的化學(xué)成分進行配料計算,確定各種料的配料比例,通過重量檢測及控制給料設(shè)備,實現(xiàn)配料。萊鋼燒結(jié)機配料室共17個使用的料倉,詳情見下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2、設(shè)計方案的特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針對傳統(tǒng)燒結(jié)配料自動控制系統(tǒng)存在的問題,深入分析現(xiàn)場工藝及管理狀況,結(jié)合測控實用先進技術(shù),設(shè)計方案特點如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)兩年來的運行實踐表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,減輕了操作及維修人員的勞動強度。由于自動檢測調(diào)節(jié),大大減少了人工跑盤稱料,可以騰出更多的時間巡檢,及時發(fā)現(xiàn)處理隱患,進而減少了突發(fā)性事故及其處理工作量。同時,報警準(zhǔn)確及時,也減少了干擾和處理故障的工作量。特別是變料及手、自動轉(zhuǎn)換一次到位,既增強了控制實時性,提高了控制度,又減輕了反復(fù)稱料的勞動強度。人機界面直觀,功能操作簡單,還設(shè)有幫助菜單,方便易學(xué)。監(jiān)控程序人機對話能力強,方便工藝管理,提高了操作人員的責(zé)任心,減少了異常波動,促進了生產(chǎn)指標(biāo)的提升。 該系統(tǒng)實現(xiàn)了在圓盤給料方式下,控制穩(wěn)定性連續(xù)可調(diào)及每分鐘累積量控制度為±1.5%。滿足了變、緩料,手、自動切換,校秤前后平穩(wěn)過渡及配料信息準(zhǔn)確及時遠傳的工藝要求。應(yīng)用程序功能集測、控、管于一體,達到了性能投資比高的目標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、存在的問題及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1通信速度慢。進一步完善下位機功能,使上位機所取數(shù)據(jù)盡可能在下位機已統(tǒng)計好并存放在存儲單元。同時,采用數(shù)據(jù)壓縮技術(shù),減少數(shù)據(jù)傳輸量經(jīng)縮短通信時間。另外,提高通信波特率。 4.2 給料設(shè)備下料不均勻。進一步改給料方式,將圓盤給料全部改為寬皮帶拖料。 4.3 實物校驗困難。在皮帶機落料點處增設(shè)移動料斗秤,隨時實物校秤。 4.4 儀控與電控分離。將儀控與電控結(jié)合,采用AI-301M型開關(guān)量輸入/輸出模塊,實現(xiàn)系統(tǒng)全自動及配料信息入生產(chǎn)管理信息網(wǎng)。 |