6SL3060-4AH00-0AA0連接電纜
原有系統(tǒng)構(gòu)成:
?。?span>1)本地中心站,采集水廠的設(shè)備狀態(tài),采用西門子S5-115U.
?。?span>2)取水和1號加壓泵站,采用西門子S5-115U
?。?span>3)2號加壓泵站控制系統(tǒng),采用西門子S5-115U
?。?span>4)在市內(nèi)的東南西北和最高處和處安裝了測量水管壓力站,采用西門子S5-100U。用抄表的人工方式來記錄設(shè)備狀態(tài)
用戶需求:
隨著時代的進(jìn)步,和對工藝的進(jìn)一步的要求,要實(shí)時對各個站的管道壓力、流量及各個的閥門開關(guān)的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)視和控制,從而降低了故障率和提高了對此系統(tǒng)的反應(yīng)時間,更好保證城市供水。并把各個站的所有設(shè)備的數(shù)據(jù)送到中心監(jiān)控站里,進(jìn)行監(jiān)控,和電子統(tǒng)計?! ?/span>
實(shí)現(xiàn)方案:
在水處理廠中心站與各個泵站和測壓站之間,由于距離較遠(yuǎn)達(dá)幾十公里,我們決定采用無線電通訊方式,并且因為大山的阻礙,在取水1號加壓泵站,2號加壓泵站控到中心站之間,設(shè)立了中繼站進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。而水處理廠中心站與6個市內(nèi)的測壓站之間由于距離較近直接通過無線電通訊。
這個項目的主要問題是無線電通訊的任務(wù),如何在已有的S5系列的設(shè)備上,加上無線電通訊呢。根據(jù)現(xiàn)有的實(shí)際情況,在不動原有西門子S5-115U的基礎(chǔ)上,決定在此基礎(chǔ)上加入西門子的Sinaut產(chǎn)品的ST1系列模塊來實(shí)行無線電通訊。Sinaut ST1是基于SIMATIC S5的程序控制的系統(tǒng),由硬件模塊和軟件軟件模塊組成。適用各種自動化的任務(wù),完整的無線電通訊方式,允許數(shù)據(jù)傳輸?shù)交蚪蜻h(yuǎn)的地方。數(shù)據(jù)能夠通過專線,或者各種PTT網(wǎng)絡(luò)(GSM,ISDN,撥號Modem,無線電通訊等)等方式傳送。
Sinaut ST1硬件包括,TIM模塊(遙控接口模塊,即S5-PLC通訊功能模塊),modem( 用于數(shù)字量和模擬量相互轉(zhuǎn)換),無線電臺(無線電發(fā)射裝置)。軟件是Sinaut TD1軟件包。這樣我們在STEP5的基礎(chǔ)上,用TD1這個擴(kuò)展軟件包進(jìn)行對硬件TIM板編程。把水處理廠中心站作為主站,其他站作為從站。以直接輪巡的方式逐個采集各個從站的信息,并且這樣的方式只有當(dāng)從站發(fā)生數(shù)據(jù)發(fā)生變化時,才進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳遞,大大的加快了數(shù)據(jù)的更新速度和硬件設(shè)備的使用壽命。
系統(tǒng)圖如下:
上位機(jī)顯示:
我們采用監(jiān)控組態(tài)軟件,從中心站的PLC中采集數(shù)據(jù),實(shí)時的反映整個系統(tǒng)(本地站,無線電遠(yuǎn)程站)的狀態(tài)。主要顯示部分包括:水廠控制工藝圖、運(yùn)行狀態(tài)表、報警和歷史數(shù)據(jù)的查詢,統(tǒng)計報表、趨勢圖??刂乒に噲D反映水廠的各個泵站的運(yùn)行狀態(tài),并且以動態(tài)的圖形、數(shù)據(jù)和實(shí)時的現(xiàn)場保持一致,運(yùn)行狀態(tài)表中反映主要設(shè)備的開關(guān)狀態(tài)、現(xiàn)場儀表的參數(shù)、累計值(流量,水位,濁度,溫度,PH,壓力等)。報表,每天打印一份主要設(shè)備的狀態(tài)的日報。除了在顯示器上顯示外,并且把主要數(shù)據(jù)顯示在電子顯示屏上。此系統(tǒng)投運(yùn)以來一直正常工作,達(dá)到了預(yù)期的實(shí)施效果
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一、簡介
ZR200型旋挖鉆機(jī)是湖南省長沙市長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(簡稱中聯(lián)重科)自主研制開發(fā)的一種建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。中聯(lián)重科是我國工程機(jī)械制造業(yè)的,主要從事建筑工程、能源工程、交通工程等國家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程所需重大技術(shù)裝備的研發(fā)制造。
![ZR200型旋挖鉆機(jī)](https://img70.chem17.com/9/20221205/638058770036854730284.gif)
中聯(lián)重科ZR200型旋挖鉆機(jī)是一種大口徑樁基工程的高效成孔設(shè)備,采用卡特彼勒專用可拓展履帶底盤、自行起落折疊桅桿、可伸縮鉆桿和液壓先導(dǎo)控制。具有自動檢測孔深、垂直度自動調(diào)整、回轉(zhuǎn)自動定位、彩色液晶觸摸屏直接監(jiān)控顯示工作狀態(tài)參數(shù)和防誤操作的邏輯功能控制,是大口徑樁基礎(chǔ)工程的的成孔設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計,在相同的地層中,旋挖鉆機(jī)的成孔速度是傳統(tǒng)轉(zhuǎn)盤鉆機(jī)的5~10倍。在國外發(fā)達(dá)國家旋挖鉆機(jī)早已作為灌注樁的主要施工機(jī)種。近幾年旋挖鉆機(jī)在國內(nèi)已廣泛應(yīng)用于鐵路、公路橋梁、市政建設(shè)、高層建筑等地基礎(chǔ)鉆孔灌注樁工程。右圖為中聯(lián)重科ZR200型旋挖鉆機(jī)照片。
ZR200型旋挖鉆機(jī)的控制系統(tǒng)采用西門子S7-200系列plc的CPU224主模塊、EM223擴(kuò)展模塊及EM222擴(kuò)展模塊各一個,實(shí)現(xiàn)對旋挖鉆機(jī)液壓系
統(tǒng)電磁閥的自動控制、外部傳感信號檢測及與液晶觸摸屏通訊實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面等功能。
二、控制系統(tǒng)方案設(shè)計
旋挖鉆機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、外部傳感裝置分布較多、各機(jī)構(gòu)動作邏輯性強(qiáng),且作業(yè)時工況惡劣、機(jī)身振動強(qiáng)烈,需要設(shè)計采用質(zhì)量可靠、功能豐富的控制部件以完成其控制功能。同時操作人員也需要通過清晰、直觀的人機(jī)界面對設(shè)備進(jìn)行全面的掌握與控制。
通過選型對比,設(shè)計方案上采用西門子S7-200系列PLC作為控制系統(tǒng)的核心實(shí)現(xiàn)對旋挖鉆機(jī)的全面控制、日本PROFACE品牌GP系列液晶觸摸屏作為人機(jī)界面對話設(shè)備,與外部傳感裝置、液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成機(jī)電液一體化系統(tǒng)。下圖為控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖:
![](https://img70.chem17.com/9/20221205/638058770037635863329.gif)
觸摸屏作為人機(jī)界面對話設(shè)備,主要進(jìn)行鉆進(jìn)深度、回轉(zhuǎn)角度的顯示、深度設(shè)置、時間校對、及實(shí)現(xiàn)有關(guān)功能切換、按鈕、指示、系統(tǒng)調(diào)試等功能。共設(shè)有:主作業(yè)畫面、參數(shù)設(shè)置畫面、報警記錄畫面、系統(tǒng)調(diào)試畫面。其中主作業(yè)畫面是操作人員工作時的主要對話界面。下圖為主作業(yè)畫面圖:
![](https://img70.chem17.com/9/20221205/638058770038417078946.gif)
三、控制系統(tǒng)主要功能
西門子S7-200系列PLC是西門子公司為用戶解決中小型自動化控制的主力產(chǎn)品。它具有運(yùn)算速度快、功能齊全、性能可靠、可靈活組合等特點(diǎn),在全球的中小型自動化控制領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。以下重點(diǎn)介紹S7-200系列PLC在旋挖鉆機(jī)上的應(yīng)用。
1、雙向高速計數(shù)信號檢測
S7-214CPU模塊具有多路高速計數(shù)輸入檢測端口,可靈活設(shè)計實(shí)現(xiàn)多路單向、雙向計數(shù)信號的檢測。在旋挖鉆機(jī)上應(yīng)用其雙向高速計數(shù)功能實(shí)現(xiàn)了上車回轉(zhuǎn)角度檢測、鉆頭鉆孔深度檢測。
旋挖鉆機(jī)上車部分為液壓驅(qū)動的獨(dú)立旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。在設(shè)計中采用旋轉(zhuǎn)編碼器檢測其轉(zhuǎn)動角度,通過對編碼器A、B兩路脈沖信號的檢測,PLC的雙向高速計數(shù)輸入端可準(zhǔn)確計算出旋挖鉆機(jī)上車的相對角度(0-360O)變化值。
同時PLC的復(fù)位信號輸入端檢測編碼器的C相信號,在上車每次回轉(zhuǎn)至編碼器的一固定位置時將高速計數(shù)器內(nèi)變量清零,可消除各種原因造成的計數(shù)誤差,保證計數(shù)的準(zhǔn)確性。
鉆頭鉆孔深度檢測的原理與上車回轉(zhuǎn)角度檢測基本相同,但復(fù)位信號采用按鈕輸入,由操作人員根據(jù)情況校準(zhǔn)鉆頭深度零位值。在檢測運(yùn)算中計數(shù)值為鉆頭深度變化值。
2、左右控制手柄多路按鈕信號的檢測
旋挖鉆機(jī)的控制主要通過駕駛座椅左右兩個控制手柄的多個按鈕控制實(shí)現(xiàn),通過對PLC的指令編程,可轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)按鈕信號的上升沿、下降沿、延時控制等多種邏輯功能。
3、外部傳感信號的檢測
西門子S7-200系列PLC輸入信號檢測采用光耦隔離電流信號檢測,可隔離輸入信號線上因各種原因引起的非正常電氣信號,電流信號檢測方式可有效防止外部強(qiáng)干擾對正常信號的檢測。同時各輸入端輸入信號的濾波時間可根據(jù)需要分別設(shè)置。
旋挖鉆機(jī)各機(jī)構(gòu)動作頻繁、控制復(fù)雜,在使用中容易因誤操作造成設(shè)備損壞。在設(shè)計中對各機(jī)構(gòu)關(guān)鍵部位均安裝了外部傳感裝置檢測其狀態(tài),當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時PLC將通過外部傳感裝置信號控制相應(yīng)機(jī)構(gòu)立即保護(hù)動作,保護(hù)人身和設(shè)備安全。
4、實(shí)現(xiàn)對液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制
西門子S7-200系列PLC的繼電輸出模塊可直接控制液壓系統(tǒng)的直流電磁線圈,只需在電磁線圈兩端并接外部抑制二極管,可較好的保護(hù)并延長內(nèi)部繼電器觸點(diǎn)的使用壽命。
5、與PROFACE的GP系列液晶觸摸屏通訊實(shí)現(xiàn)方便、直觀的人機(jī)界面對話顯示。
![](https://img70.chem17.com/9/20221205/638058770039824665712.gif)
利用214CPU模塊上的485通訊接口與PROFACE的GP系列液晶觸摸屏通訊,將PLC檢測計算的旋挖鉆機(jī)各參數(shù)直觀的顯示在觸摸屏上,同時可直接通過觸摸屏實(shí)現(xiàn)對液壓系統(tǒng)的控制和調(diào)試。
plc在中聯(lián)重科ZR200型旋挖鉆機(jī)的應(yīng)用中,能很好的實(shí)現(xiàn)所需的各種功能,以下為總結(jié)的設(shè)計體會。
直流供電型PLC可正常工作在DC20.4V-28.8V的標(biāo)稱值內(nèi),實(shí)際應(yīng)用中可滿足旋挖鉆機(jī)DC24V的供電環(huán)境下,并能承受點(diǎn)火及作業(yè)過程中的各種干擾,非常適合工程機(jī)械的柴油發(fā)動機(jī)24V電源環(huán)境;豐富的高速計數(shù)端口適合與各種傳感裝置匹配進(jìn)行信號檢測;CPU模塊內(nèi)部集成的PPI通訊接口可實(shí)現(xiàn)多種方式的數(shù)據(jù)通訊,與多種觸摸屏端口方便的實(shí)現(xiàn)通訊傳輸