西門子LOGO! 在真空負壓吸引系統(tǒng)中的應用
西門子LOGO! 在真空負壓吸引系統(tǒng)中的應用
湖南艾歐曼自動化設備有限公司轉(zhuǎn)載:
1. 了解LOGO!
本人自2005年開始接觸PLC,當時學的是S7–200。2006年,醫(yī)院對真空負壓吸引系統(tǒng)進行改造,采用兩臺西門子2BV5131水環(huán)式真空泵淘汰老式油循環(huán)式真空泵,改用PLC對老式采用繼電器控制的電器控制柜進行改造。當時感覺采用S7–200有點大材小用。后無意中在書店購得一本《深入淺出西門子LOGO!》,經(jīng)過學習,發(fā)現(xiàn)使用LOGO!的性價比高于S7–200,此后先后用LOGO!改造了醫(yī)院5處真空負壓吸引電器控制柜,2臺*空調(diào)電器控制柜,3處污水處理電器控制柜。各處系統(tǒng)運行至今保持良好。本文以近對合作醫(yī)院的真空負壓吸引系統(tǒng)(采用2BV5111水環(huán)式真空泵)電器控制柜的改造為例,講述自己使用LOGO!控制的心得和學習體會。
2. 選擇LOGO!
老式電器控制柜采用繼電器控制,各種繼電器合計十余個。由于繼電器觸點容易接觸不良,時常出現(xiàn)故障。而PLC可用軟件代替大量時間繼電器和中間繼電器。本例用到的是各輸入點上開關信號的簡單邏輯控制。比較各種小型PLC,各輸入、輸出端硬件接線線路都要經(jīng)過公共輸入、輸出端,而LOGO!各輸入點只要取自同一相電源即可,而輸出又是繼電器觸點,沒有公共端,這在硬件設計上相當自由。而在軟件編程上又可將故障狀態(tài)編成文本顯示在顯示面板上,并且給出輸出報警。而面板上的光標鍵又可作為輸入開關編程,從而節(jié)省硬件投資?;谝陨媳容^,本例選用LOGO! 230RC作為控制器。
3. 應用LOGO!
(1)應用簡述
由于水循環(huán)式真空泵水溫升高會影響泵的抽氣性能,故采用兩臺真空泵交替運行,即“交幫”運行狀態(tài)。而考慮到萬一管路出現(xiàn)泄漏時一臺泵來不及抽氣而不能將罐內(nèi)真空抽至上*,這時需要兩臺泵一起運行,即“連幫”運行狀態(tài)。由于醫(yī)院的特殊性,本例采用兩組真空負壓電接點壓力表,一組出現(xiàn)故障可用另一組控制。而一臺泵出現(xiàn)故障時能自動轉(zhuǎn)到另一臺泵運行。采用LOGO!能很好的解決上述控制問題并且能夠給出報警信號和故障原因,大大的提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,減少了排除故障的時間。
(2)工藝流程介紹
真空負壓吸引系統(tǒng)以真空罐為真空存儲設備,采用兩臺水環(huán)式真空泵抽取空氣,用管道連接各病區(qū)病床床頭設備帶、手術室設備帶及各醫(yī)療科室管道終端的快速接頭。管路上裝有兩組真空負壓電接點壓力表進行自動控制。一組設定為正常值,當負壓達到–0.06MPa時壓力表觸點接通自動停泵,待真空負壓上升到–0.03MPa時自動啟動真空泵運行;另一組壓力表上下限設定為–0.066MPa和–0.026MPa作為備用。泵的進氣管上安裝有電磁閥,電磁閥與泵電機同步啟動、關閉,以防止停泵時水和空氣返流進入真空系統(tǒng)內(nèi)。正常工作時兩泵“交幫”狀態(tài)運行,即合上電源后一臺泵首先工作,負壓值達到–0.06MPa后自動停泵,待真空系統(tǒng)的負壓上升到–0.03MPa時自動啟動另一臺真空泵運行,這樣周而復始使系統(tǒng)保持在設定的真空范圍內(nèi)。而當管路發(fā)生泄漏或特殊情況時,采用“連幫”狀態(tài)運行,即一臺泵啟動運行10秒后另一臺泵跟著啟動運行(以減少兩泵同時啟動對電網(wǎng)的瞬時壓降)。
(3)系統(tǒng)硬件配置
系統(tǒng)應用LOGO!硬件設計控制原理圖見圖1。
P1、P2是真空負壓電接點壓力表,其四個電接點(觸點開關)分別接入LOGO!的I1~I4,P1負壓值設定為–0.03MPa~–0.06MPa,P2負壓值設定為–0.026MPa~–0.066MPa。F為電磁閥,與泵電機同步啟動、關閉。SA1為急停開關,供操作人員發(fā)現(xiàn)緊急情況時使用。SA2、SA3 為多功能轉(zhuǎn)換開關,轉(zhuǎn)到手動檔時供應急或檢修時使用;轉(zhuǎn)到自動檔時分別輸入信號到I7、I8為LOGO!自動控制。若真空泵停泵檢修時,SA2或SA3轉(zhuǎn)換到停止檔,使檢修的泵退出自動控制。I5、I6輸入點通過對相應接觸器常開輔助觸頭的開∕閉信號采集,結合Q1、Q2的輸出狀態(tài),對真空泵的啟停狀態(tài)進行監(jiān)控。若Q1置位輸出,則KM1線圈得電吸合,1#泵運行,KM1常開輔助觸點閉合,I5輸入信號電壓,若電機或線路發(fā)生嚴重過載、短路、欠壓、缺相、接觸器線圈短路等故障,則QF2、FR1或FU2自動保護,切斷KM1線圈控制回路,常開輔助觸點因線圈失電復位,I5失去輸入信號電壓,Q4報警輸出,LOGO!自動轉(zhuǎn)為Q2置位輸出,接通KM2線圈,使2#泵投入運行。同理,若2#泵電機或線路發(fā)生故障,則QF3、FR2或FU3自動保護切斷KM2線圈控制回路,I6失去輸入信號電壓,系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為Q1置位輸出并報警,1#泵投入運行。Q3輸出交幫、連幫工作狀態(tài),交幫狀態(tài)時HL4常亮,連幫狀態(tài)時HL4閃亮(亮5秒,滅5秒)。HL1為電源指示,HL2、HL3為1、2#泵工作指示。電器控制柜見圖2.
(4)軟件開發(fā)
根據(jù)硬件配置設計,LOGO!對應的I/O分配如表1所示。
A 啟動標志位M1 停泵標志位M2
M1、M2功能塊編程見圖3、圖4。
B #泵故障位M4 2#泵故障位M5
程序通過對I5、I6端電平的采集,結合Q1、Q2的輸出情況,即若Q1已置位而I5無輸入電壓,則M4置位,判斷為1#泵出現(xiàn)故障;同理可判斷2#泵情況。延時功能塊是為了響應程序讀取輸入量的時間,同時也方便軟件仿真,編程分別見圖5、圖6。
C 連幫標志位M6
M6編程見圖7.由于連幫運行狀態(tài)是在非常態(tài)下使用(平時不用),從表1可知,LOGO!八個
輸入點已分配完畢,為節(jié)約成本,這里不增加LOGO!模塊,采用面板上的光標鍵來編程。按住右光標鍵5秒后RS功能塊置位,M1啟動后M6置位輸出連幫運行;按住左光標鍵5秒后RS功能塊復位,M6復位退出連幫運行(、第二次設計的產(chǎn)品采用軟件中的“軟鍵”特殊功能塊而不是光標鍵來編程,通過Switch=on、off來解決)。
D 交幫標志位M3 1#泵運行控制Q1 2#泵運行控制Q2
M3編程見圖8. Q1置位輸出時1#泵運行,Q2置位輸出時2#泵運行,編程見圖9、圖10.
結合圖8、圖9、圖10,正常工作時,SA2、SA3同時轉(zhuǎn)到自動位置,合上電源后I7、I8輸入電壓,這時Q1、Q2、M3都在復位狀態(tài),M1啟動后Q1首先置位(圖9),從圖10可知,這時Q2因Q1置位互鎖而不能置位,1#泵啟動運行,M3置位(見圖8),M2置位后Q1復位停泵,這時M3由于自鎖還是置位狀態(tài)(圖8),Q1因M3置位互鎖而不能置位(圖9),M1再次啟動后Q2置位(圖10),Q1因Q2互鎖而不能置位(圖9),2#泵啟動運行,這時M3復位(圖8),M2置位后Q2復位停泵,這時M3還是復位狀態(tài)(圖8)且使Q2不能置位(圖10),M1再次置位后Q1置位(圖9),如此周而復始。發(fā)生故障時M4或M5置位后自動置位Q2或Q1。I7或I8單獨輸入時,自動轉(zhuǎn)為相應的1#泵或2#泵自動控制運行(見圖8,即M3復位狀態(tài)時控制Q1置位;M3置位狀態(tài)時控制Q2置位)。
E 交幫、連幫指示Q3 故障報警指示Q4
Q3在I7、I8同時輸入時常亮,而M6也置位時閃亮。Q4在M4、M5置位,I2、I4輸入高電位時置位輸出,接通報警電路,以通20秒斷10秒脈沖報警,按住下光標鍵5秒后Q4復位。編程中對交幫、連幫、1#泵、2#泵運行狀態(tài)及故障信息共輸出十個文本信息,特別是報警信息,使維修人員一到現(xiàn)場馬上就可以知道故障原因,從而節(jié)省了維修時間,保證了負壓站的正常運行。
(5)使用LOGO!的體會
自2006年嘗試使用LOGO!對電器控制柜改造以來,已先后采用LOGO!對醫(yī)院的五臺真空泵、兩臺*空調(diào)、三臺污水處理電氣控制柜進行了改造。LOGO!的各輸入輸出端硬件接線沒有公共端,這給了我在硬件設計很大的自由度,每次編程,都能發(fā)現(xiàn)新的知識:從剛開始采用不同的間隙報警聲判斷故障到后來的拼音文本信息(0BA5),再到如今的中文文本報警信息(0BA6);從起初的“軟鍵”功能塊編程到現(xiàn)在使用光標鍵編程,每一次的工程改造都是我的一次學習提高,也使我對LOGO!的了解不斷深入,每一次的編程都會嘗試增加新的功能,簡化多余功能。遺憾的是至今還沒編過模擬量信號,只能期待以后的機會了。